優(yōu)化工藝,促進隔膜堿生產(chǎn)
程國興矯百玲
(山東大成農(nóng)藥股份有限公司,山東淄博255009)
關鍵詞:16型金屬陽極電解槽;P-60離心機;二合一石墨合成爐
摘要:介紹了山東大成農(nóng)藥股份有限公司氯堿廠4.0萬口a隔膜堿擴產(chǎn)至6.0萬訂a后,輔助工序工藝、設備革新的情況。
中圖分類號:TQ114.262[文獻標識碼]B[文章編號]1008-133X(2006)02-0019-02
山東大成農(nóng)藥股份有限公司氯堿廠(以下簡稱“大成農(nóng)藥氯堿廠”)負責為各農(nóng)藥分廠提供原料氯氣產(chǎn)品,氯堿廠隔膜堿生產(chǎn)穩(wěn)定與否,直接關系到整個公司的經(jīng)濟效益。2000年5月,16型金屬陽極電解槽生產(chǎn)能力由4萬t/a提高到6萬t/a。隨之而來的是輔助工序處理能力不到位,工藝陳舊、設備老化,導致隔膜堿生產(chǎn)能力始終不達產(chǎn)。從16型金屬陽極電解槽著手,優(yōu)化工藝、設備結(jié)構,提高隔膜堿生產(chǎn)的穩(wěn)定性,成為當務之急。
1改造前隔膜堿生產(chǎn)工藝、設備存在的問題
1.1電解工序
16型金屬陽極電解槽附件較多。鹽水斷電器包括:鹽水斷電滴流盤、塑料蓋、玻璃罩、塑料座,鹽水斷電滴流盤仍沿用25型石墨陽極電解槽上的,由于直徑小,鹽水形不成滴狀,斷電效果不好。而且鹽水斷電滴流盤和塑料蓋連接處用膠布纏厚擋住,不牢固,也影響斷電。玻璃罩是普通玻璃的,經(jīng)常炸裂而傷著工人的手。
16型金屬陽極電解槽淡堿溢流杯東倒西歪,溢流盤傾斜,導致堿液無法成滴,斷電效果也不好。16型金屬陽極電解槽鹽水、淡堿管用的是鋼襯聚丙烯管,因聚丙烯耐溫達不到90℃以上,塑料、鋼管的膨脹系數(shù)也不相同,造成內(nèi)襯聚丙烯開裂而泄漏,導致電解工序停車。鋼襯聚丙烯管長短受限制,短節(jié)較多,漏點多。
由于鹽水預熱器是鋼殼銅列管,遭受電化學腐蝕較嚴重,封頭、法蘭經(jīng)常被腐蝕,而造成泄漏,導致電解工序停車或降電解電流后,才能檢修。
1.2氯干燥工序
正常情況下,4臺氯氣泵采用按鈕控制系統(tǒng),啟動器補償。開關站跳閘或遇雷擊和網(wǎng)上電壓不穩(wěn)等情況,造成4臺氯氣泵全部或單個跳閘,再送電需間隔一段時間,導致大量氯氣外逸,對人、環(huán)境影響較大,也不得不立即停電解。
1.3液氯工序
液氯冷凍系統(tǒng)是采用鹽水為中間體,將氣氯液化成液氯,此工藝間接傳熱,能耗高,工藝復雜,出現(xiàn)問題也就多,相應的維修工作量較大。立式列管液化槽液化效率低,氯氣系統(tǒng)壓力高,經(jīng)常制約生產(chǎn)。
1.4蒸發(fā)工序
隔膜堿產(chǎn)量達到6萬t/a以后,WG一1200一4B臥式刮刀離心機二開一備運行于生產(chǎn)。這種離心機設備龐大、零部件維修工作量大、勞動強度高,維修人員怨言多。設備老化,相互連接位置較多,跑、冒、滴、漏嚴重,操作環(huán)境較差。
1.5鹽酸工序
鐵制合成爐在鹽酸、氯化氫氣體生產(chǎn)中是常用設備。但是,由于是鐵制的,除2---3年報廢、更新1臺外,更主要的是鐵制爐自身腐蝕較快,經(jīng)常造成泄漏,燈頭是陶瓷的,爐體壞一次就得換一個燈頭,浪費材料。停爐維修又影響鹽酸生產(chǎn)。同時,鹽酸質(zhì)量較差,雜質(zhì)較多,顏色為鐵黃色。
2改造后隔膜堿的運行
2.1電解工序
采用新技術、新材料,選用適合16型金屬陽極電解槽的鹽水斷電滴流盤,滴流盤與蓋子用雙螺母垂直固定,始終使滴流盤水平放置,結(jié)構合理,斷電效果較好。采用耐高溫玻璃生產(chǎn)的玻璃罩,破碎率極低。
淡堿溢流杯的溢流管由傾斜30。改為垂直,減少了泄漏。淡堿溢流杯與陰極箱相連的法蘭改為活法蘭,可準確地調(diào)正溢流杯,擺正下垂滴流盤,斷電效果較好。
采用全玻璃鋼材料更換鹽水管道;而淡堿管道采用玻璃鋼纏繞聚丙烯管0這是因為玻璃鋼和聚丙烯兩種非金屬膨脹系數(shù)相近,管道長短適度,徹底杜絕了以前的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。
一方面在預熱器前并聯(lián)一組鹽水管道式斷電器,將雜散電流導人地下;另一方面將鹽水泵出口加一旁路管,越過鹽水高位槽和鹽水預熱器,直接進電解槽注鹽水,這樣就可以在電解工序不停車的情況下維修鹽水預熱器。
2.2氯干燥工序
氯氣泵的控制系統(tǒng)采用啟動、運轉(zhuǎn)、停止電控系統(tǒng)替代原來的電鈕控制系統(tǒng),從運行效果看,氯氣泵運行中,瞬間電壓為0后恢復正常時,氯壓機立刻自行運行起來,整個生產(chǎn)步人正常,不會外逸氯氣。
2.3液氯工序
采用氟里昂制冷工藝替代氨一鹽水制冷工藝。改造后,列管液化槽臥式使用,液化效率高。只是改變冷凍機制的密封材質(zhì),整個工藝流程簡單,設備配置合理,液化效率提高較大,環(huán)境也有很大改善。
2.4蒸發(fā)工序
作為處理含鹽30%一70%的鹽堿分離裝置,離心機是蒸發(fā)工序較重要的設備。經(jīng)過多次篩選,選擇了雙級推料P一60離心機,此離心機兩級轉(zhuǎn)鼓,第一級轉(zhuǎn)鼓手油壓推進,并隨第二級轉(zhuǎn)鼓,以1250r/min旋轉(zhuǎn),推料次數(shù)是68一72次/min,篩板間隙0.1-0.15mm,1臺P一60離心機代替2臺臥式WG一1200一4B,雖然一次性投資大,但使用、維修方便,無泄漏,工人操作簡單。
2.5鹽酸工序
用二合一石墨合成爐替代鐵制合成爐生產(chǎn)鹽酸、氯化氫氣體,設備耐腐蝕,便于使用,爐體的壽命是鐵制爐的幾倍。二合一石墨合成爐保持完好的關鍵是冷卻循環(huán)水,必須處理好循環(huán)水的水質(zhì),把硬度降下來,絕對避免爐膛外壁結(jié)垢。同時,做好爐體塔節(jié)的備用(特別是生產(chǎn)規(guī)模較大的單位)。鹽酸的顏色為白色或微黃色,也就是人們常說的“高純酸”。
2.6維修工序
加強維修工人的管理,提高維修工人的技能。一方面,組織維修工人進行崗位培訓,提高維修工人技能,保證維修質(zhì)量;另一方面,加強備用運轉(zhuǎn)設備管理,做到當天必須有備用設備。加強維修工人夜間值班的管理,保障夜間維修時,維修工人能及時到位,確保隔膜堿生產(chǎn)正常進行。
3效果
從表1看到,經(jīng)過改造,從2001年開始,電解槽運行時間大幅度提高,裝置開工率由94%提高到97%以上,確保裝置穩(wěn)定正常生產(chǎn)。
參考文獻
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