摘要:采用UF&RO工藝對昆山三麗電鍍有限公司電鍍廢水處理系統(tǒng)的出水進(jìn)行深度處理,結(jié)果表明:該工藝出水水質(zhì)穩(wěn)定,其濁度、TSS、TDS及電導(dǎo)率等多項(xiàng)指標(biāo)均滿足了離子交換系統(tǒng)的要求,使廢水得以純化而回用。該工藝的應(yīng)用,不僅取代了原有的純水生產(chǎn)工藝,節(jié)約了水費(fèi),提高了水的利用率;而且大大減少了排污量,既節(jié)省了排污費(fèi),又減少了環(huán)境污染,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。
昆山市三麗電鍍有限公司是一家以生產(chǎn)眼鏡架為主的日本獨(dú)資企業(yè),其生產(chǎn)工藝主要包括電鍍和電泳兩大部分。鍍種有鎳、銅、金、銀及電泳漆等。每天用水約45 m3,其中純水需20 m3(來自該企業(yè)的純水制備站),主要用于電鍍?nèi)芤旱呐渲啤㈠兗逑吹裙ば颉T撈髽I(yè)日排放45 m3,含各種鍍種,為綜合電鍍。現(xiàn)公司建有一套以化學(xué)沉淀為主的處理系統(tǒng),基本能達(dá)標(biāo)排放。
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指標(biāo)
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濁度/NTU
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TSS/(mg·L-1)
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TDS/(mg·L-1)
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電導(dǎo)率/(mg·L-1)
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Au/ (mg·L-1)
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Ag/ (mg·L-1)
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Ni/ (mg·L-1)
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Cu/ (mg·L-1)
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Fe/ (mg·L-1)
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水質(zhì)
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10.9
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5332
|
2860
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5390
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0.0471
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0.0063
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2.500
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2.38
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2.032
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指標(biāo)
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Ca/ (mg·L-1)
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Mg/ (mg·L-1)
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Na/(mg·L-1)
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K/(mg·L-1)
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Cl-/ (mg·L-1)
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SO42-/ (mg·L-1)
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PO43-/ (mg·L-1)
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NO3-/(mg·L-1)
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pH
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水質(zhì)
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32.32
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2.003
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527.7
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75.35
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515.5
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516
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0.66
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85.4
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7.0
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水質(zhì)指標(biāo)
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UF進(jìn)水
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UF出水
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濁度/ NTU
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10.9
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1.0
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TSS/ (mg·L-1)
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5332
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3230
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TDS/ (mg·L-1)
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2860
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1860
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電導(dǎo)率/ (μs·cm-1)
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5390
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4290
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水質(zhì)指標(biāo)
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UF出水
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RO出水
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濁度/ NTU
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1.0
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0.47
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TSS/ (mg·L-1)
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3230
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206
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TDS/ (mg·L-1)
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1860
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120
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電導(dǎo)率/ (μs·cm-1)
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4290
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181
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水質(zhì)指標(biāo)
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Au
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Ag
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Ni
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Cu
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Ca
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Mg
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Fe
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Na
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K
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NO3-
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Cl-
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SO42-
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PO43-
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UF出水
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0.025
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0.0057
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1.64
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2.38
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14.84
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0.78
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0.018
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51.08
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63.07
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36.80
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107.6
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48
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0.56
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RO出水
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0.015
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0.0001
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0.052
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0.25
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0.29
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0.023
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0.0008
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32.71
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2.56
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6.76
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46.5
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4.2
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0
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3 工藝經(jīng)濟(jì)性分析
3.1 UF&RO工藝使用前后企業(yè)用水情況比較
UF&RO工藝使用前該企業(yè)用水情況如圖2所示。

圖2 UF&RO工藝使用前該企業(yè)用水情況
原純水制備流程見圖3。
圖3 原純水制備流程
由以上可以看出,該企業(yè)用水具有以下特點(diǎn):⑴ 出水不循環(huán)使用,用水量很大;⑵ 水的排放量大,造成的環(huán)境影響也大。
UF&RO工藝使用后該企業(yè)用水情況如圖4所示。

圖4 UF&RO工藝使用后該企業(yè)用水情況
由UF&RO工藝使用前后該企業(yè)用水情況可看出,采用該系統(tǒng)不僅能減少廢水排放量,節(jié)省排污費(fèi),而且能取代自來水生產(chǎn)純水的工藝,既節(jié)省水費(fèi),又省去了純水生產(chǎn)工藝,為該企業(yè)贏得了經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。
3.2 經(jīng)濟(jì)性分析
該設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)按每天12 h計(jì),每年開車360 d。
該回用工藝系統(tǒng)造水成本如下。
⑴ 計(jì)算依據(jù)
①裝置實(shí)際產(chǎn)水量 30 m3/d
②工程總投資 12萬元
③電費(fèi)成本 0.5元/(kW·h)
④單位產(chǎn)水能耗 0.9 kW·h/(m3產(chǎn)水)
⑤維修費(fèi)(以總投資計(jì)) 1%
⑥裝置及配套設(shè)施使用壽命 20 a
⑦UF組件使用壽命 8 a
⑧RO組件使用壽命 5 a
⑨化學(xué)藥品費(fèi)用 0.65元/ (m3產(chǎn)水)
⑩人工費(fèi)(一班一人制) 6000元/(a·人)
⑵ 造水成本
①投資成本 0.56元/ (m3產(chǎn)水)
②電費(fèi)成本 0.45元/ (m3產(chǎn)水)
③膜更換費(fèi)用 0.71元/ (m3產(chǎn)水)
④化學(xué)藥品費(fèi)用 0.65元/ (m3產(chǎn)水)
⑤人工費(fèi) 0.56元/ (m3產(chǎn)水)
⑥維修費(fèi) 0.11元/ (m3產(chǎn)水)
總造水成本 3.04元/ (m3產(chǎn)水)
采用該回用工藝之前每天的排放量為45 m3,采用該工藝后每天的排放水量為15 m3,可見大大降低了環(huán)境負(fù)荷。同時(shí)每天節(jié)約用水30 m3,既有環(huán)境效益又有經(jīng)濟(jì)效益。
4 結(jié)論
⑴ UF&RO工藝處理經(jīng)化學(xué)沉淀后的電鍍綜合廢水,使廢水的有機(jī)物和含鹽量進(jìn)一步降低,其濁度、TSS、TDS及電導(dǎo)率等各項(xiàng)指標(biāo)均滿足后續(xù)離子交換系統(tǒng)的進(jìn)水要求,而且水質(zhì)穩(wěn)定、可靠。
⑵ UF&RO工藝處理電鍍廢水回用于生產(chǎn)工藝,不僅取代原有的純水生產(chǎn)線,節(jié)約了水費(fèi),而且減少了排污量,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。










