因槽殼熔穿漏鋁造成鋁水沖斷一根槽底平衡鋁母線,如采用焊接修復(fù)方式則需進行系列停電,所有電解槽都必須停電,用16塊
停電1小時后,系列電解槽至少需要8小時計算,其影響力相當大,因停電造成產(chǎn)鋁量減少測算如下算:
A)1小時間少產(chǎn)鋁:
S=166×0.3355×303/1000=16.87 噸
(在產(chǎn)槽166臺)
B)4~6小時總少產(chǎn)鋁:
S總=16.87×(4~6)=67.5~101.2噸
停電送電后系列電解槽要盡快建立能量平衡,電解槽只能突發(fā)效應(yīng)將增多,根據(jù)以往停送電解對電解槽的影響,每次停送電后電解槽效應(yīng)系數(shù)將達到0.35以上,以日常效應(yīng)控制在0.2為目標,增加效應(yīng)個數(shù)將達到:
N=166×(0.35~0.2)×(4-6)=100~149個
每個效應(yīng)控制在平均3分鐘,電壓在20V的情況下,則浪費電量為:
Q=(100~149)×303×20×3/60=(3.03~4.5)萬度
以0.3元/度.電計算,折合人民幣為
¥=(3.03~4.5)×0.3=0.91~1.35萬元
所以單從上述兩組數(shù)據(jù)來看,通過焊接的方式對系列電解槽影響較大,不可取。借鑒平果鋁、包頭鋁廠成功經(jīng)驗,為了避免系列停電,減少經(jīng)濟損失,經(jīng)修前專題會研究決定于
一、修前狀況:
被沖斷的鋁母線截面尺寸160×
二、修復(fù)工藝
1、斷口打磨,清理氧化皮,用手槍鉆在斷口兩端鋁母線上鉆孔呈蜂窩狀,以利于澆鑄鋁塊與母線咬合,提高導電性能。
2、安裝澆鑄鐵模,用烤槍預(yù)熱,將鋁母線斷口處加熱到500~
三、澆鑄過程
1、準備工作,大家關(guān)注的焦點。
2、倒鋁,用組裝車間鐵水小抬包裝鋁水約
3、檢查鋁水,扒渣、去掉氧化膜等渣皮。
4、準備澆鑄,因施工單位人員對鋁水澆鑄不熟悉,由電解車間一區(qū)工區(qū)長陳謙與陳東負責澆鑄。
5、開始澆鑄 。
5、鋁水飛濺:開始澆鑄之后,意想不到的事情發(fā)生了:由于電流與電磁場的作用產(chǎn)生電磁力,造成鋁水向上飛濺溢出如鋁水爆炸一般(萬一躲閃不及,熔融的鋁水必然會燙傷人員),后續(xù)場面十分驚心動魄,在場每個人的心都懸著,筆者在躲閃過程中由于磁場對相機影響無法拍下這些場面,下圖是濺鋁之初的場面。
6、再次澆鑄:飛濺的鋁水使人員心有余悸,盧廠長親自操刀進行操作,所幸前二次澆鑄鋁水已將斷口鋁母線凝結(jié)在一起之后形成導電通路,再次澆鑄鋁水已不產(chǎn)生飛濺現(xiàn)象,
7、完成澆鑄
8、修復(fù)效果(從準備鋁水到完成澆鑄整個工作歷時約20分鐘)
四、效果評價
1、修后135#槽槽底平衡母線檢測數(shù)據(jù)。
日期 母線溫度(℃)
4-24 50 17 68
4-25 92 21 50
4-26 91 21 48
2、對比沒有損壞的105#槽槽底平衡母線檢測數(shù)據(jù):母線溫度
3、因模具不需要拆下,不便于測量斷面處壓降,根據(jù)斷口模具長
五、經(jīng)驗總結(jié) 1、本次澆鑄工作由于屬首次,準備工作稍欠不足,如預(yù)熱用烤槍需不需準備心里沒譜,為了準備這些烤槍浪費一些時間,最后拿來的烤槍還不適用,幸好施工單位有一把合適的烤槍和可替代使用的大型割炬。
2、澆鑄之初沒有考慮到電流和磁場的影響所造成的鋁水飛濺,操作稍有不慎可能會燙傷人員,事前應(yīng)加強導電措施,先用鋁線桿導通或采取其他有效旁通措施,一方面加快導電,另一方面避免大電流通過鋁水以減輕鋁液飛濺。
3、安全措施做得還不夠充分,槽底鋁母線長期通電,母線溫度接近
4、本次修復(fù)達到了預(yù)期效果,建議完善各項工作程序后推廣使用,作為今后沖斷鋁母線修復(fù)的首選工藝。并且以后面對同樣的問題時,要充分做好各項數(shù)據(jù)的采集工作,如母線溫度(澆鑄前后)以及澆鑄母線相鄰母線溫度和壓降,以采取適當處置措施確保電解槽長期生產(chǎn)。

















