摘要:介紹了一種用于炮彈底座防護的電鍍鋅工藝。該工藝的流程包括噴砂、脫脂、酸洗、鍍鋅、除氫和鉻酸鹽鈍化。采用不銹鋼輔助陽極,解決了復(fù)雜空腔內(nèi)難以鍍上、鍍層不均勻和質(zhì)量一致性差等問題。
中圖分類號:TQ153.15文獻標識碼:B文章編號:1004–227X(2007)08–0021–02
1前言
某廠承擔(dān)國家某重點型號炮彈的研制和生產(chǎn)任務(wù),炮彈底座采用電鍍鋅作為唯一的防護層,質(zhì)量要求高。炮彈底座為底面封閉的圓筒狀(φ150mm,高200mm,底部有φ8mm和φ20mm的階梯狀螺紋底孔),要求采用低氰堿性鍍鋅工藝。采用普通電鍍鋅方法,通過改變電鍍液成分和工藝參數(shù)都難以使炮彈底座內(nèi)壁形成均勻鍍層,低電流密度區(qū)和死角處難以形成良好鍍層,厚度達不到標準,鹽水浸泡試驗和結(jié)合力測試都不符合要求。經(jīng)過筆者的不斷探索,采用不銹鋼,設(shè)計特定工裝和夾具,解決了復(fù)雜空腔內(nèi)難以鍍上、鍍層不均勻、質(zhì)量一致性差等問題。
2鍍鋅工藝介紹
2.1預(yù)處理
2.1.1噴砂
為了減少炮彈底座的應(yīng)力,均勻地除去表面氧化物,防止酸洗過腐蝕,粗化表面,提高鍍層結(jié)合力,故采用噴砂進行表面預(yù)處理。砂粒大小為100~150目,壓縮空氣壓力為0.4~0.8MPa。
2.1.2脫脂和除銹
脫脂采用常規(guī)的化學(xué)法與電化學(xué)法相結(jié)合的工藝。酸洗采用20%~30%(質(zhì)量分數(shù))鹽酸,并加入10%(體積分數(shù))添加劑(具有抑霧和緩蝕的作用),溫度控制在20~40°C。脫脂和除銹至表面呈灰白色(鋼鐵基體的顏色),表面無掛水現(xiàn)象。
2.2電鍍鋅
電鍍過程中內(nèi)壁難以鍍上的主要原因是內(nèi)壁電流密度小;難以形成均勻鍍層的主要原因是電流分布不均勻,鍍液流動性差,金屬離子得不到有效補充;炮彈階梯底孔局部無鍍層的主要原因是電鍍過程中產(chǎn)生的氫氣不能及時有效排出,所形成的氣袋阻礙了金屬離子結(jié)晶反應(yīng)的進行。根據(jù)以上分析,必須設(shè)法調(diào)整炮彈底座內(nèi)電流的分布,增加炮彈內(nèi)壁的電流密度,改善炮彈底孔氫氣的排出,消除氣袋。使用輔助陽極和特殊掛具是首選的方法,加強陰極移動(堿性鍍鋅不宜使用空氣攪拌)可有效補充鋅離子。
鍍液組成及工藝規(guī)范如下:
氫氧化鈉100~120g/L
氧化鋅10~12g/L
添加劑A3~5g/L
添加劑B10~15g/L
θ20~40°C
Jk3~6A/dm2
陰極移動10~15次/min
t40min
由于懸掛方向的原因,在炮彈底座的底火孔處形成氣袋而不易鍍上,因此有必要采用陰極移動。鋅鑄造輔助陽極厚度2~3cm。為了使內(nèi)壁的鍍層均勻,鋅鑄造輔助陽極上端直徑比下端直徑小3cm。電鍍過程中保持炮彈底座垂直懸掛,并每隔10min水平轉(zhuǎn)動炮彈底座90°,以消除掛具在炮彈底座底孔留下的痕跡。
2.3后處理
電鍍后,工件應(yīng)吹干、除氫(200°C,2h),然后進行鉻酸鹽鈍化處理,最后用熱風(fēng)吹干。
2.4質(zhì)量檢驗
厚度測量采用GB/T4955–2005所規(guī)定的方法,最小厚度24μm(質(zhì)量標準要求最小厚度大于12μm);耐中性鹽霧試驗(NSS)要超過144h。
3存在的問題及改進措施
使用上述工藝、輔助陽極及掛具,雖然可生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品,但也有以下缺點:(1)鋅鑄造仿形輔助陽極的制造工藝復(fù)雜,成本很高;(2)鋅輔助陽極在電鍍過程中因不斷溶解(包括電解溶解和化學(xué)反應(yīng)溶解)而變小,需要不斷更換輔助陽極,造成了巨大的浪費,影響了生產(chǎn)的連續(xù)性和生產(chǎn)效率;(3)鋅輔助陽極各部位的溶解速度不一致(高電流密度區(qū)比低電流密度區(qū)溶解得快),使輔助陽極與炮彈底座內(nèi)壁的間距不斷變化。經(jīng)測量,在其它工藝條件不變的情況下,炮彈底座內(nèi)壁的鍍層厚度隨著輔助陽極的變小而變小,導(dǎo)致了產(chǎn)品質(zhì)量一致性差,不符合標準化生產(chǎn)的要求。
經(jīng)試驗,采用厚度為2mm的不銹鋼板材卷制成筒狀作為輔助陽極(形狀同鋅鑄造輔助陽極)可解決上述問題。其使用要點如下:(1)確保輔助陽極不與炮彈底座和掛具相接觸,以防短路;(2)輔助陽極的表面面積不小于炮彈底座內(nèi)壁面積的一半,輔助陽極上端直徑小于下端直徑3cm,輔助陽極底邊沿與炮彈底座內(nèi)底平面和側(cè)面的距離以2cm為宜;(3)保持輔助陽極、炮彈底座和掛具垂直懸掛,并相互保持固定的距離,電鍍過程中轉(zhuǎn)動掛具以消除掛具在炮彈底孔留下的痕跡。
經(jīng)檢驗,后處理后的鍍件質(zhì)量均符合標準要求。
4應(yīng)用效果
輔助陽極的設(shè)計與制作要根據(jù)不同電鍍種類、電鍍過程的特性、鍍液成分,充分考慮電鍍工件的形狀、電流密度分布、陰極極化特點等因素。不銹鋼輔助陽極有許多優(yōu)點,既改變了電流密度的分布,又不損耗和污染電鍍?nèi)芤海庸こ杀镜土部捎糜谠趶?fù)雜零件上電鍍銀、銅等。改進后的工藝已應(yīng)用于批量生產(chǎn),提高了產(chǎn)品的合格率、質(zhì)量一致性和經(jīng)濟效益.










