某廠有專用于鍍硬鉻的
硬鉻層出現(xiàn)針孔較為少見,筆者估計(jì)是鍍鉻溶液被氯離子污染,當(dāng)鍍鉻溶液中含過高的氯離子時(shí)曾出現(xiàn)過針孔,后經(jīng)化驗(yàn)氯離子含量極低。這一可能可以排除。因溶液使用期不長(zhǎng),有機(jī)雜質(zhì)污染的可能性也不大,有少量帶入也易被鉻酸溶液所氧化。最后筆者查閱.了溶液的化驗(yàn)與調(diào)整記錄,原來第一次碳酸鋇加入后未經(jīng)攪拌當(dāng)即化驗(yàn),碳酸鋇與溶液中的硫酸根還未充分起作用,這是調(diào)整和化驗(yàn)工作上所造成的差錯(cuò),也是業(yè)務(wù)素質(zhì)上的問題,多少碳酸鋇能沉淀多少硫酸根這一簡(jiǎn)單的公式也不予核實(shí),卻又加了
當(dāng)鍍鉻溶液中硫酸根含量降低時(shí),電流效率降低,氫氣析出量增加,從而促使氣體難以逸出的部位產(chǎn)生針孔,本故障就是由此原因引起的。
當(dāng)硫酸根過量時(shí)用碳酸鋇沉淀除去,通常
H2S04+BaC03→BaS04↓+C02↑+H20










